变速器壳体孔系的加工是生产中经常遇到的典型工艺难题,由于产品使用性能对变速器壳体孔系加工的尺寸精度、形位精度和表面质量提出了较高要求,为了提高生产效率、降低生产成本,促使生产企业在现有条件下不断进行工艺改造,探求最佳解决方案,本文主要探讨了D31C变速器壳体拨叉轴孔的调试加工工艺。
D31C变速器是一款5挡手动变速器,搭载在一汽吉林生产的MPV多用途类型轿车森雅M80上。D31C变速器的壳体上有3个拨叉轴孔,孔径为φ1400.07mm,总长99.5mm,分为2段。为了防止加工后表面出现气孔,拨叉轴孔第一段在铸造时留有预孔φ(11+0.5)mm,第二段是不带预孔的实体,如图所示。
在机加生产准备过程中,根据壳体结构及加工部位,加工设备选用卧式加工中心。其优点是高效率、高精度,可灵活应对不同产品的加工要求,实现产品快速切换。在D31C变速器壳体拨叉轴孔的加工过程中,我们对三种调试方案进行了对比分析。
调试方案一:钻、铰
1. 钻铰3个拨叉孔
加工定位方式为用毛坯的3个工艺台阶面作为粗基准定位,加工出定位销孔、轴承孔及3个换挡拨叉轴孔;刀具选用钻头、铰刀;3个拨叉轴孔长径比值99.5∶14,且大于5,属于普通深孔加工类型;3个拨叉轴孔的加工工艺流程为钻(钻头长 115mm)、铰(铰刀长110mm),铰削单边余量0.15mm。钻铰3个拨叉孔的加工内容如表1所示。
2.调试验证
在钻铰3个拨叉孔工艺的调试过程中,我们发现会出现如下情况:钻头在钻第一段孔时发出尖锐异响,加工后孔表面出现大的波纹,测量孔径达到φ15mm。观察刀具,发现钻头主切削刃上有积屑瘤。随后,我们采用调整转速、进给量的方法,但始终达不到工艺要求的效果。
3. 产生误差原因分析
根据加工现象判断,我们得出产生误差的主要原因是加工定位为毛坯粗基准,钻头的旋转中心与叉轴孔毛坯预孔中心不重合,造成钻头两个主切削刃切削余量不均匀,两侧切削力不一样大、不对称,由于加工时钻头长振动大,产生偏摆,造成孔径被扩大。
调试方案二:增加钻套或更改工艺(钻、扩和铰)
1.方案分析
(1)增加钻套 钻套的作用是引导钻头对中,防止引偏的发生,能有效地解决毛坯预孔与钻头旋转中心不重合造成的振动现象。但在生产现场,夹具上增加钻套,需要对夹具进行改动,修改夹具会延误产品的调试进度。此外,钻套模板的存在还会与刀具产生干涉,造成装夹工件的难度及数控程序编制的难度,不能达到高效率的要求。
(2)更改工艺 先用φ11.5mm的钻头钻毛坯里面没有预孔的实体部分,然后用扩孔钻进行扩孔,再进行铰孔。该工艺增加了一道扩孔工序。扩孔钻的优点是主切削刃短、容屑槽浅、刀齿数多、刚性好且抗振性好,可防止振动的发生。更改工艺的加工内容如表2所示。
2.调试验证
经分析,更改工艺(钻、扩和铰)容易操作且利于调试,比较合理,调试后加工,孔径能达到尺寸要求。但是,该工艺仍存在3个问题:
(1) 加工节拍长 3把刀具完成3个孔的加工时间达8min,不能满足大批量生产的要求。
(2) 位置尺寸不稳定 工艺要求3个叉轴孔与基准孔的位置精度公差为±0.10mm,实际加工测量后,位置尺寸在±0.2mm范围内无规律波动。
(3)粗糙度不合格 粗糙度达不到Ra 1.6mm的工艺要求。
3.产生误差原因分析
(1)节拍长是因为钻孔时因第一段毛坯预孔孔径尺寸不固定,钻孔全程都是工进速度,这样延长了节拍;扩孔时为防止振动,选用低进给量,延长了加工时间。
(2)位置尺寸不稳定的原因是因为扩孔钻不能完全修正毛坯予孔的偏心。
(3)表面粗糙度不好的原因是铰刀选择不合理。铰刀是成形刀具,用在精加工孔的最后阶段,加工刀齿多且加工不分段,则刚性不好;同时刀具与刀柄的夹紧方式是锥柄装夹,位置精度低。该类型刀具不利于叉轴孔的加工。
调试方案三:镗、钻和铰
1.方案分析
(1)增加镗刀 镗刀的优点是能修正孔的偏心,保证获得良好的位置精度。先加工的第一段孔径为13.7mm,是用来给下一把钻头做导向,可以对钻头起到定心防止偏移的作用。选用镗刀时需要考虑刀具系统的刚性,包括刀柄、镗杆、镗头以及中间连接部分的刚性。
(2)选择合适的钻头 钻头选用SANDVIK的自定心钻头,这种钻头加工的孔表面粗糙度可达到Ra 1.6mm以上,孔径尺寸稳定,孔口无毛刺和翻边,同时能保证位置精度。加工过程中,编制程序让钻头直接快速进给到第二段实体表面,然后工进加工,达到降低节拍的目的。
(3)选择合适的铰刀 铰刀选择齿数少,容屑槽浅加工部分长的直柄刀具,以增强其刚性;夹具部分为直柄,直柄铰刀的夹紧机构是弹簧夹头,其具有自动定心、自动消除偏摆的优点。
镗、钻和铰工艺的具体加工内容如表3所示。
2.调试验证
改进工艺,增加镗刀,选用合适的钻头和铰刀,试切削后,位置精度达到±0.05mm范围内,孔径尺寸及加工表面粗糙度达到公差要求,节拍仅2.55min,满足批量生产要求。
结语
综上所述,我们得出结论:在加工变速器壳体拨叉轴孔时,通过增加镗刀工序,合理选择钻头和铰刀,可满足批量生产的需求。
镗削一般用来做半精加工或精加工,其优点是能修正孔的偏心,保证获得良好的位置精度。镗削后获得的孔具有良好的位置精度及尺寸精度,在生产实际中可以利用其这一优点让它做导向孔,即在钻孔时让镗削后的孔作导向孔。
加工时,如果遇到毛坯有预孔的情况,可在钻前面预先镗孔,镗削后的孔可为钻孔导向,能有效地防止下道工序钻头的振动。无毛坯预孔钻孔位置精度无法保证时,可先用中心钻预打中心孔,用中心钻钻孔可保证位置精度。
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