0 前言
2022年以来,我国新能源汽车产业发展迅猛,已成为世界第一轻型电动汽车出口国。新能源汽车性能更强、智能化程度更高,动力总成由电机、减速器和控制器组成,或集成多个模块的多合一电驱,目前市场上有6合1、8合1、11合1等。车辆行驶时将电池的电能转化为电机的动能,电机和减速器采用花键配合连接,动能传递至减速器实现降速增矩,将动能传递至车轮提供动力。
电驱动系统常见的润滑方式为主动润滑或飞溅润滑,花键处的润滑至关重要。若花键处无法形成有效的润滑油膜,会导致磨损失效,造成动力传递不足,长时间干磨产生浮锈,进入轴承滚道或齿轮啮合处,造成电驱异响,甚至导致动力丢失,上升为安抛问题,对驾乘者的生命造成威胁。
本文基于某款电驱动产品发生的锈蚀问题进行分析,研究花键锈蚀的原理,通过FTA分析法锁定锈蚀的根本原因,进而优化电驱结构,有效地解决了花键生锈的问题,提高了电驱动系统的可靠性。
1 花键锈蚀形式及原因分析
1.1 电驱动系统结构及润滑方式
本款电驱动系统为平行轴结构,如图1所示。电机和减速器均为独立腔体;电机为水冷电机,通过水管与整车循环冷却系统相连达到冷却的目的;减速器为油冷结构,采用飞溅润滑的形式,对齿轮、轴承等零部件完成润滑冷却。减速器端为外花键,电机轴为内花键,两者完成花键配合,花键处的润滑冷却则由减速器中的润滑油完成。

图1 电驱动系统结构示意
1.2 锈蚀形式
样机搭载台架进行耐久性试验,进行至23%时,样机出现异常振动,停止试验并拆机检查,花键发生锈蚀,如图2所示。观察锈蚀情况发现:内外花键均产生红色干燥状浮锈,可轻易擦掉,说明产生浮锈的时间较短;输入轴端有黑色黏稠物质产生,堵塞花键间隙,花键处无润滑油;同时油封表面出现烧焦情况,已丧失密封性能。

图2 花键锈蚀情况
针对锈蚀现象进行机理分析,耐久试验存在长时间的正反驱动工况,且拆机后花键处无润滑油残留,说明花键在干燥情况下微动摩擦导致生锈。花键根部的黑色黏稠物质堵塞了花键间隙,润滑油无法进入花键形成润滑。分析黑色物质的元素组成,系润滑油在高温下结焦变质而成。
1.3 失效原因分析
电驱动系统结构复杂,花键锈蚀非单一零部件失效,而是多方面共同作用导致的系统问题。本文利用FTA问题分析法,如图3所示,基于结构设计、零部件质量、试验工况及装配方式多个方面分析可能原因,并深入研究验证,锁定最终根因。

图3 花键锈蚀原因鱼骨分析
1.3.1 设计原因
(1)电机运行温度过高热量传递到花键配合处
此款电驱动系统采用水冷电机,主要对电机定、转子进行冷却,而花键位于电机轴端部,水冷结构无法对此进行冷却。由于电机转速高、功率大,在工作时产生高温,以热传递的形式将热量传导至花键,造成了花键处温度异常升高。
(2)花键处的油量不足以冷却电机产生的异常高温
由于电机和减速器为独立的腔体,花键处的冷却仅靠减速器的润滑油完成。对电驱数模进行简化,进行CFD流体仿真分析,如图4所示,计算花键处的润滑油量。仿真结果显示花键处的润滑油流量为0.18L/min,湿壁面积为2.5%,该处设计满足花键的润滑要求。从仿真过程可知,虽然流向此处的润滑油量较大,但仅有少量的润滑油进入花键间隙完成润滑,大部分润滑油受限于壳体结构,在花键轴下方短暂停留便通过壳体孔回流至减速器内腔中,因此未达到冷却的目的。通过试验验证,花键处的润滑油量不足以冷却电机产生的异常高温。因此初步锁定锈蚀的根因为润滑油无法冷却花键处的异常高温。

图4 仿真结果
1.3.2 装配原因
(1)加油量不足
对样机加注要求的润滑油量进行润滑试验,试验完成后拆机检查,齿轮、轴承均未出现润滑不良问题,且检查发现花键处存在润滑油,说明在非连续正反驱工况下,要求加注的润滑油量满足花键处的润滑要求,故排除加油量不足的影响。
1.3.3 质量原因
(1)输入轴
根据失效样机编号追溯失效件,查找输入轴的检测报告及装配记录表,结果表明,输入轴全尺寸检测报告合格、花键精度检测合格、金相组织检测合格,装机时检查零件外观未见异常,因此排除输入轴质量原因。
(2)润滑油性能不合格
对失效样机的油样留存送检,通过专业机构检测润滑油的性能及成分,结果表明润滑油满足试验工况要求。对黑色物质检测,结果表明为润滑油在高温下结焦产生的固态形式。因此排除润滑油性能不合格的原因。
由此可确定,少量的润滑油在电机辐射的高温下结焦变质,堵塞花键间隙,减速器内的润滑油无法再对花键进行润滑,最终导致花键在干燥环境内微动摩擦发生锈蚀。
1.3.4 测试工况不合理
经调查发现,同批次的产品在进行其他试验时,均未出现锈蚀情况,仅在进行耐久性试验的正反驱工况下,出现锈蚀问题。由于无法确定电机高温是由工况导致或是电机本身存在的隐性问题,因此将测试工况不合理列为可能原因。
2 优化方案及验证结果
2.1 结构优化
通过FTA法逐条分析锈蚀的原因,此为系统问题,根因锁定为进入花键的润滑油量仅能满足润滑要求,而无法满足冷却要求,导致花键处的少量润滑油在电机产生的高温下结焦变质,形成固态的黑色物质堵塞花键间隙,造成减速器内的润滑油无法对花键进行润滑冷却,花键在密闭干燥的环境内微动摩擦发生锈蚀。因此,解决锈蚀问题的方法之一便是提高流入此处的润滑油量,保证足量的润滑油不会在高温工况下发生结焦变质,提高冷却能力,通过润滑油的回流带走电机高转速工况产生的异常高温。
基于锈蚀根因,对壳体结构进行优化,如图5所示。减小壳体孔径,与输入轴配合单边间隙仅保留0.5mm,并在斜下方增加回油槽,目的是增大花键处润滑油的储量,延长润滑油对花键的冷却时间,油位线可至回油槽水平位置。回油槽则是防止存储油量增加伴随着油压增大而破坏油封造成泄漏。此方案可使花键轴径的下部分能够浸泡在油液中,且润滑油回流至减速器内腔的速度减缓,从而达到提高冷却效率的目的。

图5 壳体结构变更
2.2 验证结果
对优化后的结构进行CFD流体仿真分析,如图6所示。结果显示,润滑油回流的速率大幅度降低,更多的润滑油被储存在壳体局部空间内,花键的湿壁面积提高,温度明显降低。

图6 新模型的CFD流体仿真
根据三维模型进行壳体修模,严格管控孔径公差和回油槽的尺寸要求。将修模后的壳体进行装机并搭载台架,以相同的工况再次试验。当试验完成度分别为50%和100%时,进行拆机检查,结果显示花键无异常,未发生锈蚀,如图7所示。最终,通过CFD仿真和试验验证,均可证明优化壳体结构能有效改善花键锈蚀问题的发生。

图7 试验样机拆机检查结果
3 结语
基于此款电驱动产品的花键锈蚀问题,通过FTA的方式锁定根因,花键处的润滑油仅能满足润滑要求,而无法满足冷却要求,导致少量润滑油在高温下结焦变质,堵塞花键间隙,使得花键在密闭干燥的环境内微动摩擦发生锈蚀。
通过对壳体结构的优化,减小壳体的孔径,增加回油槽,提高了花键处润滑油量,使花键轴径的底部能够浸泡在油液中;同时降低了润滑油回流的速率,提高润滑油的冷却能力,最终解决了花键锈蚀问题的发生。
此款电驱动产品的锈蚀问题已录入公司的问题管理系统,要求在研及后续项目务必全面横展,避免类似问题的发生。质量部门高度重视样机问题对售后市场的影响及客户的产品体验,快速响应思考解决措施,保证产品质量。电驱动产品正处于性能化、智能化的发展阶段,必须将各类问题解决在研发阶段,保证新能源汽车的可靠性和驾乘者的生命安全。
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