数值仿真
根据设计思想,该发动机水套为4缸机水套,设有一个冷却液进口和一个冷却液出口,由此可以计算出水套模型。
通过Hypermesh前处理软件对模型进行前处理,并进行面网格划分。表面网格划分完毕,利用Star-CD软件对模型进行三维网格的划分,网格尺寸绝大部分为1~2mm。其中,缸垫部分因模型较小进行细化,网格尺寸为0.5mm,网格总数约为105万计算模型,如图1所示。
发动机水套冷却过程中,在冷却液种类确定的前提下,冷却液的流量、温度和流速等均对水套的换热性能有十分重要的影响。但当发动机水泵及整车匹配确定时,水套内部冷却液的流速成为影响发动机冷却的主要因素。根据传热学的思想,相同条件下强制对流换热的效果明显高于自然对流换热,冷却液与缸体的热交换属于强制对流换热,冷却液流速越高对流换热强度越大。因此,水套的设计结构应有利于冷却液的流动,减少不必要的压力损失。由此得出,基于流速换热的评价标准,当冷却液采用水时,缸体火力岸面换热系数应达到5700W/m2左右,缸盖鼻梁区换热系数需达14000W/m2左右。满足以上条件时,说明水套结构设计可以满足发动机的冷却需求。
首先采用一维计算软件模拟整车冷却系统,确定发动机额定转速时冷却系统冷却液的流量和冷却液的进口压力。本次计算具体边界条件为:进口冷却液类型:纯水,冷却液温度:368K,密度:962kg/m3,粘度:0.0003kg/m.s,比热容:4181.72K/kg.K,流量:144L/min,入口压力:0.275MPa,缸壁温度:453K,出口Flow Split设为1。
计算结果
从压力场分布来看,缸体水套因设计流畅,冷却液流动顺畅未出现压力损失明显的区域,但是缸盖水套因结构复杂,压力损失明显,各部分压力如阶梯式分布,如图2所示。
经计算,该水套进出口最大压力损失约0.11MPa。主要是冷却液从缸体流向缸盖压力损失较大。同时缸盖水套前后端压力损失也达0.04MPa左右,该水套在同类型的机型中压力损失较大。主要原因在于,该水套在设计中缸垫设计很小,缸体与缸盖水孔间形成一个类似缩放管喉部形态使压力损失较大。
从图3中的计算结果可以看出,整个水套中未出现换热系数恶化区域。其中,水套进气侧换热系数明显高于排气侧,主要原因是,排气侧缸垫少于进气侧,大部分冷却液通过进气侧缸垫进入缸盖,且冷却液进口在进气侧,冷却液流速高于排气侧,从而使进气侧的换热效果优于排气侧。
从图4中可以看出,缸体火力岸面大部分区域能够满足换热系数5700W/m2· K左右的要求,但是在一缸和二缸相邻区域,火力岸面存在小于换热系数要求的区域。
根据分析认为,造成该部位换热系数低的主要原因是:水套排气侧一缸和二缸相邻区域只有一个缸垫出水口,导致流经该区域的冷却液流量减少,冷却液少且流速慢则冷却液的扰动小,从而使该区域换热系数偏小,如图5所示。
水套缸盖重点关注区域为鼻梁区,因为该部位在整个缸盖中是温度最高的区域,如果此部位能满足要求,则缸盖基本可以满足换热要求。从图6中来看整个缸盖换热系数较高,可以满足换热系数14000W/m2.K的要求。
计算结果表明:该水套主要在缸体排气侧二缸处存在换热不良的状况,分析原因主要是该部位冷却液流动缓慢造成的,分析认为需要在该区域增加缸垫,如图7所示。
按照整改方案增加缸垫后,该部位的换热系数得到了明显的改善,同时,整改方案并未对整体水套其他部位的换热造成不良影响,说明了整改方案的有效可行。
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